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陽(yáng)離子聚丙烯酰胺廠(chǎng)家分享焦化廢水凈化工藝
加入時(shí)間:2017-09-11 10:09:10 瀏覽

陽(yáng)離子聚丙烯酰胺廠(chǎng)家分享焦化廢水凈化工藝
    焦化廢水是典型難降解的有機廢水,主要來(lái)自焦爐煤氣初冷和焦化過(guò)程中的用水以及蒸汽冷凝廢水,
特點(diǎn)是污染物濃度高,難于降解,由于焦化廢水中氮的存在,致使生物凈化所需的氮源過(guò)剩,給處理達標帶來(lái)較大困難;廢水排放量大,每噸焦用水量大于2.5t;廢水危害大,焦化廢水中多環(huán)芳烴不但難以降解,而且通常還是強致癌物質(zhì),對環(huán)境造成嚴重污染的同時(shí)也直接威脅到人類(lèi)健康。

    廢水來(lái)源:
    焦化廠(chǎng)主要焦碳、商業(yè)煤氣、硫銨和輕苯等化工產(chǎn)品。該廠(chǎng)焦油回收系統采用硫銨流程,焦油加工采用管式爐兩塔連續蒸餾,工業(yè)奈工藝為雙爐雙塔連續蒸餾、洗滌、精制。在焦爐煤氣冷卻、洗滌、粗苯加工及焦油加工過(guò)程中,產(chǎn)生含有酚、氰、油、氨及大量有機物的工業(yè)廢水。

    處理工藝:
    擴建工程包括原有系統改造及新建兩部分。根據焦化廢水處理的成果,結合原有的廢水處理工藝,新擴改工程采用A1-A2-O生物膜工藝。

    盡量不改變已有廢水處理設施的功能和結構,充分利用已有廢水處理構筑物的處理能力,對老系統進(jìn)行改造,在原有的A/O系統基礎上增加一個(gè)厭氧酸化池,即改為A1-A2-O生化系統。新建一套A1-A2-O生化系統,兩套系統各承擔一半的處理水量。

流程說(shuō)明

   (1)從各車(chē)間出來(lái)的廢水及生活污水統一進(jìn)入調節池,調節池的主要作用是均衡廢水的水質(zhì)和水量,保證后續生化處理設施運行的穩定性。由于廢水的含磷量極少,故在調節池中加入磷營(yíng)養鹽,提供微生物所需的營(yíng)養。

   (2)調節池出來(lái)的廢水由兩臺泵分別提升至新老兩套A1-A2-O生化系統,在生化處理系統中,廢水的降解過(guò)程如下:
    a. 焦化廢水首先進(jìn)入厭氧酸化段。在該段,廢水中的苯酚、二甲酚以及喹啉、異喹啉、吲哚、吡啶等雜環(huán)化合物得到了較大的轉化或去除,厭氧酸化段的設置對于復雜有機物的轉化與去除是十分有利的。因此,廢水經(jīng)過(guò)厭氧酸化段后水質(zhì)得到了很好的改善,廢水的可生化性較原水有所提高,為后續反硝化段提供了較為有效的碳源。

    b. 在缺氧段進(jìn)行的主要是反硝化反應,從酸化段出來(lái)的廢水進(jìn)入缺氧段,同時(shí)好氧段處理后的出水也部分回流至缺氧段,為缺氧段提供硝態(tài)氮。另外,由于焦化廢水中所含反硝化碳源不足,需在缺氧池中加入甲醇作為補充碳源。經(jīng)過(guò)缺氧段的處理,硝態(tài)氮被轉化為氮氣,達到脫氮的目的。同時(shí),廢水中的大部分有機物得到了去除,使廢水以較低的COD進(jìn)入好氧段,這對于好氧段進(jìn)行的硝化反應是十分有利的。

    c. 廢水經(jīng)過(guò)缺氧段的處理后進(jìn)入好氧段。在好氧段,由于廢水中所含氨氮較高而COD較低。因此,在這里進(jìn)行的主要是硝化反應,在好氧段需投加純堿溶液提供硝化反應所需的堿度。廢水經(jīng)過(guò)好氧段的處理后,氨氮基本可全部轉化為硝酸鹽氮(硝酸鹽氮通過(guò)回流至缺氧段,在缺氧段最終轉化為氮氣后得到有效脫氮),同時(shí),有機物得到進(jìn)一步的降解,使最終出水COD達標。

   (3)廢水經(jīng)生化系統處理出來(lái)后,經(jīng)過(guò)混凝沉淀池進(jìn)行泥水分離,在混凝部分投加聚鐵,以增加沉淀部分污泥的沉淀性能,并且進(jìn)一步降低出水COD。

   (4)從二沉池排出的剩余污泥定時(shí)排至污泥濃縮池進(jìn)行濃縮穩定處理,濃縮池上清液回流至調節池再次進(jìn)行處理,濃縮池污泥排入污泥貯池中,定時(shí)由污泥脫水機進(jìn)行脫水處理。脫水前需加入陽(yáng)離子聚丙烯酰胺,進(jìn)行污泥濃縮反應,提高污泥脫水效率。

焦化廢水處理工藝條件:

   (1)控制進(jìn)水水質(zhì)水量
    根據焦化廢水主要來(lái)源水質(zhì)水量的原始統計數據,以及設計方案的規定,進(jìn)入污水處理系統的廢水水質(zhì)水量必須達到設計要求。

   (2)廢水預處理
    為降低后續生化處理負荷,減輕有毒物質(zhì)的沖擊負荷,同時(shí)為穩定后續生化處理效果,利于操作管理,廢水進(jìn)入系統以前需進(jìn)行預處理。

    a. 控制進(jìn)水COD含量 進(jìn)水COD波動(dòng)過(guò)大,會(huì )對系統運行帶來(lái)很大沖擊。因此,根據設計要求應嚴格控制進(jìn)水COD在設計要求范圍內。

    b. 控制進(jìn)水水溫
    來(lái)自老廠(chǎng)區的終冷廢水、蒸氨廢水和5#、6#焦爐蒸氨廢水因水溫很高,需經(jīng)板式冷凝器及霧化冷卻器冷卻到38℃以下再排入調節池。

    c. 控制進(jìn)水中油類(lèi)含量
    煤氣冷凝廢水及各處清濁分流的濁水經(jīng)重力隔油、氣浮除油處理(含油低于30mg/L),使含油量低于影響微生物正常生長(cháng)的濃度后,再排入調節池。

    d. 降低氨氮
    部分蒸氨廢水先通過(guò)固定氨分解裝置,將其氨氮濃度由800 mg/L降低到250 mg/L后,排入調節池。

    e. 降低灰分

    遵循原則

    1、技術(shù)成熟可靠,對本廢水處理廠(chǎng)的進(jìn)水情況有很好的針對性,處理效果穩定,保證長(cháng)期連續運行,出水水質(zhì)穩定達標。

    2、基建投資合理,運行費用低,運轉方式靈活,以盡可能小的投入取得盡可能大的收益。

    3、運行管理方便,并可根據進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)情況調整運行方式和參數,最大限度地發(fā)揮處理構筑物的處理能力。

    4、便于實(shí)現工藝過(guò)程的自控,提高管理水平,降低勞動(dòng)強度和人工費用。

    5、選定的設備先進(jìn)、可靠、國產(chǎn)化程度高、成套性好。

    以上為鞏義市億洋陽(yáng)離子聚丙烯酰胺廠(chǎng)家對焦化廢水處理工藝進(jìn)行的簡(jiǎn)單介紹,更多專(zhuān)業(yè)水處理工藝知識敬請關(guān)注億洋公司官方網(wǎng)站http://www.hwclothiers.com

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